日前,金鉬集團三十畝地選廠(chǎng)實(shí)施球磨機滾動(dòng)支承技術(shù)節能改造取得成功。改造后平均電流56A,節電率達8.8%。同時(shí),降低了工人勞動(dòng)強度,消除了不安全因素。
三十畝地選廠(chǎng)有兩臺MQGΦ3.6×4.0m球磨機,這兩臺球磨機轉速低、載荷重。過(guò)去,兩端軸頸部位支承采用滑動(dòng)軸承,該軸承屬于稀油潤滑,中空軸軸頸與軸瓦之間的摩擦阻力大,軸瓦壽命較短。而球磨機運轉耗電量高,潤滑油和備件消耗較大,更換軸瓦時(shí)刮瓦費時(shí)費力,而且,由于球磨機維護較復雜,崗位工必須不定時(shí)上到軸承座處,觀(guān)察油環(huán)上油狀況,增加了不安全因素。
對此,該廠(chǎng)技術(shù)人員通過(guò)觀(guān)察研究,將球磨機的滑動(dòng)軸承拆除,取消稀油油環(huán)潤滑系統,設計制作了一套雙列自動(dòng)調心球面滾動(dòng)軸承、分體式定位錐套、軸承蓋和軸承座,將原潤滑系統改造成球磨機滾動(dòng)支承,采用移動(dòng)式電動(dòng)干油泵潤滑。
滾動(dòng)支承改造以來(lái),密封效果良好,運行平穩可靠,平均電流56A,節電率達8.8%。如今,只需要每?jì)蓚€(gè)月電動(dòng)加注潤滑脂,就杜絕了過(guò)去因油環(huán)缺油引起的燒瓦事故,大大降低了工人勞動(dòng)強度,提高了球磨機的運轉率。崗位工只需就近觀(guān)察溫度顯示器狀況,就可以掌握軸承的運行情況,方便又省事。