還原爐高壓?jiǎn)?dòng)項目是天宏硅業(yè)公司2016年重點(diǎn)技改項目。近日,公司技術(shù)人員做了大量細致的摸排工作,對國內多家多晶硅企業(yè)進(jìn)行了實(shí)地考察分析,經(jīng)過(guò)反復的試驗和專(zhuān)家論證,并結合公司現有設備的特點(diǎn)和生產(chǎn)需求,最終確定了還原爐啟動(dòng)技術(shù)改造方案。目前,項目即將進(jìn)入設備調試運行階段。
技術(shù)改造前,還原爐采用在氮氣氣氛下的單圈高壓?jiǎn)?dòng)方式,其弊端是存在電源空燒時(shí)間長(cháng)、電耗大,容易造成硅芯表面氧化燒融等問(wèn)題,并且,因啟動(dòng)電壓無(wú)法調節,極易造成電極擊穿引起接地急停。技改后,還原爐采用在氫氣氣氛下全部硅芯同時(shí)高壓?jiǎn)?dòng)的方式,摒棄了原有啟動(dòng)時(shí)的缺陷,將會(huì )有效杜絕硅芯氮化氧化,延長(cháng)電極壽命,減少接地故障,大大縮短啟動(dòng)時(shí)間,提高產(chǎn)品質(zhì)量,節約還原電耗,進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。
技改項目實(shí)施過(guò)程中,公司多晶硅生產(chǎn)部電氣車(chē)間克服了種種困難的影響,在確保技改質(zhì)量的前提下,本著(zhù)降本增效的原則,堅持進(jìn)行修舊利廢,科學(xué)制定施工計劃,最大程度的利用公司現有材料自主開(kāi)展工作,獨立完成了600余米電纜、橋架的鋪設。在施工過(guò)程中,注重每一個(gè)細節,如對電纜橋架的走向問(wèn)題進(jìn)行了反復論證,并請專(zhuān)家實(shí)地查驗,最終選擇了地下穿行的施工方案,該方案不但安全,且節省電纜200余米。
還原爐氫氣高壓?jiǎn)?dòng)技改項目的實(shí)施,彌補了還原爐啟動(dòng)方式與國內外先進(jìn)水平的差距,將為公司進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量提供強有力的技術(shù)支撐。